基于減速器殼體鑄件在鑄造過程中出現的質量問題,系統研究了消失模鑄造工藝。結合減速器殼體結構特點和鑄造技術要求,優化了白模制備、鑄造材料選擇及工藝參數。通過實際生產發現了以疏松和碳化物夾雜為主的缺陷,并綜合利用電鏡掃描、金相分析及力學性能試驗,明確了缺陷成因。據此對鑄造工藝進行優化,優化后產品質量和生產效率均得到顯著提升。1.引言鑄造生產是獲得機械產品毛坯的主要手段之一,也是汽車制造過程中的關鍵環節。傳統鑄造工藝通常依賴于經驗設計,通過試澆注和反復改進工藝來消除缺陷,直至生產出合格的鑄件。減速器作為汽車傳動系統的核心部件,其性能直接影響整車的傳動效率和零部件壽命。減速器殼體是減速器的關鍵結構件,須承受多軸轉矩和較大反作用力,因此必須具備優異的抗沖擊性、耐磨性,并且具有高強度、高硬度和均勻致密的